




水电阻起动器的调试(一)、准备工作
1、检查液体起动柜内配线,液体起动器与一次柜、DCS系统的联锁控制线,确保无误。
2、转子线先不与液体电阻起动器连接,等测完电阻再连接。
3、 确认端子间或各暴露的带电部位没有短路或对地短路情,高压液阻启动柜多少钱,确认端子连接、螺钉等均紧固无松动。
4、PLC 程序检查,调出PLC内部程序,高压液阻启动柜厂,检查程序是否合理,是否满足控制逻辑,如存在问题,就地修改

尽管液体电阻有低液位报警功能,也应定期检查液阻,对液体电阻即将到达预警液位,应更换液体电阻;
在液体电阻蒸发量大,低于工作液位需要重新调配液体电阻,调配液体电阻的“水”应为正式通电前,必须确认传动机构的运行方向正确,确认(调整传动电机运转方向)的方法如下:接通控制电源,脱机运行时传动机构应自动复位(上升),可通过操作电气室门上的按钮使机构升降,确保手动试车时极板下降蒸馏水,如果确实没有可以用矿泉水代替且必须在厂家的指导下进行
启动要求及配置结果
1. 网络压降不低于85%Ue(9000KV )。
2. 电流不超过3.5~3.8Ie(如电网允许启动过长电流换接之前电流过大,可适当提高启动电流,来增大启动转矩解决)。
3. 电阻配置偏大将导致电机端电压不够,高压液阻启动柜品牌,动力不足,转速将至换接时不足,引起电流猛增,二次压降增大很多,引起极板拉弧放
电。
4. 电阻配置过小将导致瞬时启动压降过大,电流冲击尖峰过大。
5. 水阻高于50℃, 一般不允许再次起动。 *实例:高炉3300KW 风机因启动过长每次次启动都失败,山东高压液阻启动柜,后重新调配水电阻结果水
温14度:电流倍数3.7倍(原3.3倍);电阻7.46Ω(原8.25Ω);启动时间40秒封星,29~30秒电流下降启动成功,电压降正常
。
5400KW 重配,水温34度:电流倍数4.1倍(原3.9倍);电阻4.08Ω(原4.24Ω)。 结果未试

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