




离心风机叶轮装置的改进
高速工作的离心风机叶轮,窑头排尘风机,在开裂严峻时叶片会飞入被冷却的主电机,给设备形成直接经济损失,因叶轮破坏后添加了风机的维修量和备件的代替费用。然后形成主电机事故,窑尾除尘风机,为了提高产品质量和给用户形成不必要的经济损失,介绍相干的技能改进方案。
离心风机改进时必需求确保了以下几点:
(1)以确保叶轮与进风口的稳妥距离;新叶轮的宽度≤原叶轮的宽度。
(2)确保能顺利装置;新叶轮的外径≤原叶轮的外径。加工工艺功能优于原叶轮的工艺机能,有必要利于各配件的加工成型及叶片与轮盘、轮盖的总装,新叶轮叶片数量少于原叶轮叶片的数目。
(3)一起满意风机工作所有必要的稳妥系数;悉数叶轮的强度、刚度大于原叶轮。配装新叶轮风机的空气动力功能优于拼装原叶轮的风机。
实施详细的分析、核算与理论验证,分析以上各点要求。以确保新规划叶轮的稳妥可靠性和空气动力机能。
(4)确保叶轮正确的旋向及各叶片与轮盘、轮盖的笔直度后,改进前叶轮在铆接拼装时需求注意:将叶轮两端的凸耳部分穿入轮盘、轮盖上相应的装置定位孔。盘曲叶片两端的凸耳部分,窑头除尘风机,将4个凸耳分袂与轮盘、轮盖铆接紧密而成
轴流风机和离心风机在机械通风中的作用
人们日子中常常使用轴流风机和离心风机,可是人们只了解这两者的根本作用,并没有很深化的了解。通过一段时刻的总结,列出了轴流风机和离心风机在机械通风中的作用:
1、能耗核算:14号仓用轴流风机累计通风50天,均匀每天15小时,共用750小时,水份均匀降了0.4%,粮温均匀降了23.1度,单位能耗为:0.027kw.h/t.℃。28号仓累计通风6天,共用126小时,水份均匀降了1.0%,温度均匀降了20.3度,单位能耗0.038kw.h/t.℃。
2、以轴流风机进行缓速通风的长处:降温作用杰出;单位能耗低,在倡议节能的今日尤为重要;通风机遇易把握,不易呈现结露;不必单独装备风机,便利灵敏。缺陷:因为风量小,柳州风机,通风时刻长;降水作用不显着,高水份粮不宜用轴流风机进行通风。
3、离心风机的长处:降温、降水作用显着,通风时刻短;缺陷:单位能耗高;通风机遇把握不好易呈现结露。
4、定论:在以降温为意图的通风中,使用轴流风机进行安全、、节能的缓速通风;在以降水为意图的通风中使用离心风机。
离心风机叶轮的技能改进:
主电机上装置时占用的空间方位不大,因该型通风机外形细巧,所以在改进时保留了原通风机的蜗壳组件、进风口组件及进气箱,重点针对叶轮进行了从头核算设想,以消除原叶轮存在缺陷。如以前叶片28个,各叶片与轮盖、轮盘的接合部位均要求满焊。一起将各叶片厚度增添到3mm轮盘厚度添加到5mm轮盖的厚度增添到4mm叶轮拼装改进后,该叶轮采用了32个叶片,其间加强型叶片4个。各配件本身的强度增大,确保了焊接组件布局的稳定性和工作的可靠性。
了一套焊接工装。因叶片数量减少,为确保焊接时各叶片与轮盘、轮盖的笔直度以及在圆周上的均布等分。各叶片与轮盘、轮盖间可顺利实施满焊。焊接时采纳工艺方法,防范叶轮的焊接变形。叶轮动平衡时所添加的平衡块要焊牢在轮盘、轮盖内侧的照应位置,以确保叶轮的平衡,防止振荡。
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