





我公司主营螺旋焊管机组、小口径螺旋焊管机组、工业直缝焊管机组、纵剪机组、小口径焊管设备、高速螺旋焊管机组、全自动直接成方机组、小型纵剪机组等。
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毛刺超差的原因及处理方法
{1}通过纵剪机后的条料毛刺超差主要有以下几个原因:
剪切用的刀具刃口不锋利,反映出的现象为条料上的毛刺是连续的;刃口损坏,反映出的现象为条料上有亮点且毛刺是断续的。出现这种情况应将剪刃调面或卸下刀具重新韧磨。刀具间隙太大或刀刃重合度太大,反映出的现象仍为条料上的毛刺是连续的,并伴有轻微的翻边现象。出现这种情况应停机检查刀具,调整好锁紧后再进行剪切。
{2}铜铝带从纵剪线滚剪后有荷叶边,主要原因为:
刀具已钝或重磨刀后刀具刃角超过90°。这是需将剪刃调面或重新磨刀,磨刀后刀具刃角需小于90°(小0.5°~1°)。活动导向装置的上下压板未伸到剪切刃口处,纵剪分条机组,或压板有磨损,已不平整,造成铜铝带剪切前就变形较大,因此剪切后产生荷叶现象。
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纵剪线设备做了相应的改进,为送料系统添加了机械手夹进行自动送料,河北纵剪机组,采用高精度的伺服系统进行送料精度的控制,电子系统进行精度尺寸的校验,二手纵剪机组,锯车运行采用直线精密导轨,经过这样的改进无论是从前期的送料控制还是中期的尺寸核对以及到后轨道的确定都采用了高科技电子化控制,板材纵剪机组,真正做到了精度的万无一失,而且这种全自动化的进料控制系统大大的提高了整条生产线的生产效率,降低了故障发生频率。
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如何避免纵剪机产生较大加工屑?
当这种加工屑的直径及体积变大到一定程度时,会由于热惯性而不容易冷却,使得较宽的电子脉冲宽度容易产生较大的加工屑,并易粘附到电极丝上。
但是还有一个原因也会产生较大的加工屑,那是电子脉冲宽度间隔太小,使得消电离不充分导致的持续多次的放电。这时由于纵剪机每次击穿前的绝缘强度不断减低,从而出现了和以上一样的情况。由此可见,为了确保纵剪机的正常工作,一定要将其电子脉冲宽度保持在既狭窄间隙又大的状态。
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