







如何解决桥式抓斗起重机的开闭钢丝绳磨损的较快的问题
有1台10t的桥式抓斗起重机天车行吊(下文简称抓斗),主要承担电厂干煤棚燃煤的倒运上煤工作,单梁起重机价格,工作量大,钢丝绳的磨损很快,年消耗量近1500m,更换相当频繁,增加了岗位及维修人员的劳动强度,而且还会因为抓斗的故障影响下道工序的连续稳定运行。为此,我们对影响其使用寿命的原因进行分析,并对设备进行了改造。
解决的重点是把四绳抓斗的2组导绳轮换成四滚子井子架导绳轮,效果明显,有效延长了钢丝绳的使用天数,单梁桥式起重机,这是重中之重。除此之外,还要注意以下几点:
1.2.1四绳抓斗吊梁的改造(注意如果使用四滚子导绳轮就不必要用吊梁了) 由于储库内堆积的物料形状各异,抓斗经常处于倾斜状态下工作,尤其是有物料进库时。这样,闭合钢丝绳就会与升降钢丝绳吊梁钢板的三个侧面发生摩擦,使钢丝绳中间段严重磨损,发生起刺、断股现象,短时问内就会破损、报废,并且给吊梁造成磨损。我们对吊梁的结构进行改造,首先增加吊梁的强度,涿州单梁起重机,。 改后,钢丝绳和吊梁之间的滑动摩擦改为滚动摩擦,磨损量大大降低,原来此部分钢丝绳20d左右就要调头使用,使用周期为40d左右,每次更换90m。改造已经2个多月,钢丝绳基本没有磨损,使用状态良好。
天车大车走形机构电气原理图分析: 本文所介绍的10吨抓斗桥式起重机天车行吊的大车电气控制是由凸轮控制器实现的。与小车部分不同的是,大车的正反转控制不是由凸轮控制器实现的,而是由凸轮控制器的触头控制接触器来完成的。电路原理图如下图所示。 从图中可以看出,当操作手柄向左推一档时, 37号线与51号线连接的触点闭合,电源经37---51---右行接触器常闭触点---左行接触器线圈---电源,形成回路,大车左行。 操作手柄依次向左推二、三、四、五档时,37号线与51号线连接的触点仍保持闭合,同时电阻被凸轮控制器的触点逐级顺次切除,电动机也随之逐级得到加速,直至电动机达到额定转速运行。 当操作手柄向右推一档时, 37号线与55号线连接的触点闭合,电源经37---55---左行接触器常闭触点---右行接触器线圈---电源,形成回路,大车右行。 操作手柄依次向右推二、三、四、五档时,37号线与55号线连接的触点保持闭合,电阻被逐级顺次切除,电动机也随之逐级得到加速,直至电动机达到额定转速运行。 图中,51与53、51与55这两对常闭触点分别串接在正反转接触器线圈回路中,构成了正反转联锁电路,即正转接触器得电吸合时,串在反转接触器线圈回路里的常闭触点打开,保证反转接触器线圈不能得电,从而防止电源短路故障的发生,保证了电源的安全。
起重机的静载试车(进行超载试车,10吨单梁起重机,必要时可以适当调整起升机构的制动器) 静载试车按下列程序和要求进行:(1)将电动葫芦小车开到端部极限位置,待机平稳后,标记 出主梁中点的零位置。 (2)将小车开到主梁中部,然后平稳的提升,逐步加载到额 定起重量,离地100mm,悬吊10分钟,然后测量主梁中部的下挠度。此时中部的下挠度不得超过跨长L的1/800、如此试验三次,且在第三次试验卸载后不得有残余变形,每次试验间歇时间不得小于10分钟。 (3)在上述试验满足后,作超额定载荷25%的试车(即提升 1.25倍起重量),方法与要求同上。 (4)上述试验结束后,应检查起重机各部分不得有裂纹、连 接松动或损坏等现象出现。 为了减少吊车梁弹性变形对试车检测记录的影响,静载试车时,应把起重机开到厂房的柱子附近。
单梁桥式起重机-涿州单梁起重机-飞马起重由河南省飞马起重机械集团有限公司提供。河南省飞马起重机械集团有限公司是河南 新乡 ,工程机械配件的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在飞马起重领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创飞马起重更加美好的未来。